在閥門中,較大調(diào)理閥的維護是艱難的。高壓調(diào)理閥無法翻開,嚴(yán)重影響機組的平安穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。閥門崩潰檢查發(fā)現(xiàn),高壓調(diào)速閥閥座下沉10mm,招致閥盤導(dǎo)向肩脫離導(dǎo)向槽,蒸汽無法正常調(diào)理。鑒于機組臨修時間短,閥座下沉部位難以恢復(fù),決議運用電抗器。高壓調(diào)理閥無法翻開,嚴(yán)重影響機組的平安穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
閥門崩潰檢查發(fā)現(xiàn),高壓調(diào)速閥閥座下沉10 mm,招致閥盤導(dǎo)向肩脫離導(dǎo)向槽,蒸汽無法正常調(diào)理。鑒于機組臨修時間短,閥座下沉部位難以恢復(fù),決議采用堆焊的方式增加導(dǎo)肩高度,以恢復(fù)高壓主汽調(diào)理閥的原有功用。
高壓主蒸汽調(diào)理閥1的修復(fù)辦法。閥瓣導(dǎo)肩單元2的工作機構(gòu)是東方汽輪機廠消費的汽輪機(N300-16.7/537/537-3型)。其高壓主蒸汽調(diào)理閥由一個主蒸汽閥和兩個調(diào)理閥組成,高壓調(diào)理閥用于調(diào)理高壓缸的進汽量。機組運轉(zhuǎn)時,油馬達(dá)作為機械提升安裝,使閥盤的導(dǎo)向肩沿導(dǎo)向槽上下挪動,控制閥盤的開度。機組運轉(zhuǎn)時,調(diào)理閥的高溫蒸汽為16.7 MPa,537℃,導(dǎo)肩主要接受熱應(yīng)力和一定的周向剪應(yīng)力。
高壓調(diào)理閥閥瓣與閥座的配合直徑為170 mm,導(dǎo)肩尺寸為55 mm×30 mm×10 mm(高×寬×厚)。閥盤由20Cr3MoWVA合金鋼制成。為了進步閥瓣的抗氣蝕性能,閥瓣外表停止了高溫氮化處置。
堆焊資料和焊接設(shè)備的選擇依據(jù)調(diào)理閥的工作條件,閥瓣的導(dǎo)向肩既要保證足夠的高溫強度,又要滿足一定的耐磨性。依據(jù)堆焊資料的選擇準(zhǔn)繩和對各堆焊資料力學(xué)性能的剖析,選擇了與母材類似的TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,φ 2.5mm)焊絲。焊接設(shè)備采用林肯V300-1和氬弧焊配套工具;溫度監(jiān)測采用美國MX2紅外測溫儀。