在閥門中,較大調理閥的維護是艱難的。高壓調理閥無法翻開,嚴重影響機組的平安穩定運轉。閥門崩潰檢查發現,高壓調速閥閥座下沉10mm,招致閥盤導向肩脫離導向槽,蒸汽無法正常調理。鑒于機組臨修時間短,閥座下沉部位難以恢復,決議運用電抗器。高壓調理閥無法翻開,嚴重影響機組的平安穩定運轉。
閥門崩潰檢查發現,高壓調速閥閥座下沉10 mm,招致閥盤導向肩脫離導向槽,蒸汽無法正常調理。鑒于機組臨修時間短,閥座下沉部位難以恢復,決議采用堆焊的方式增加導肩高度,以恢復高壓主汽調理閥的原有功用。
高壓主蒸汽調理閥1的修復辦法。閥瓣導肩單元2的工作機構是東方汽輪機廠消費的汽輪機(N300-16.7/537/537-3型)。其高壓主蒸汽調理閥由一個主蒸汽閥和兩個調理閥組成,高壓調理閥用于調理高壓缸的進汽量。機組運轉時,油馬達作為機械提升安裝,使閥盤的導向肩沿導向槽上下挪動,控制閥盤的開度。機組運轉時,調理閥的高溫蒸汽為16.7 MPa,537℃,導肩主要接受熱應力和一定的周向剪應力。
高壓調理閥閥瓣與閥座的配合直徑為170 mm,導肩尺寸為55 mm×30 mm×10 mm(高×寬×厚)。閥盤由20Cr3MoWVA合金鋼制成。為了進步閥瓣的抗氣蝕性能,閥瓣外表停止了高溫氮化處置。
堆焊資料和焊接設備的選擇依據調理閥的工作條件,閥瓣的導向肩既要保證足夠的高溫強度,又要滿足一定的耐磨性。依據堆焊資料的選擇準繩和對各堆焊資料力學性能的剖析,選擇了與母材類似的TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,φ 2.5mm)焊絲。焊接設備采用林肯V300-1和氬弧焊配套工具;溫度監測采用美國MX2紅外測溫儀。